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纺织厂废水处置案例分析

2019/11/12 18:42:43      点击:
上海水处理设备www.szxqhb.com】纺织废水是纺纱织布过程中产生的废水。纺织工业废水中一般含有悬浮物、油脂、纤维屑、外表活性剂和各种染料等,较难处理的工业废水之一。今天,就来了解下某纺织厂废水处置案例。

1工程概况

深圳某纺织厂集纺纱、染色、织布一条龙,产品为牛仔布。废水主要来自染厂,其主要成分是靛蓝粉(含石灰、染料、木薯粉)另外还有NaOHNa?SO?工厂实行三班倒,间断排水,每日废水量在900m3/d左右。正常情况下,废水水质见表1

早先采用厌氧和生物滤池相结合的工艺,处置效果较差,后采用厌氧和接触氧化法联合处置工艺进行改造,边生产边治理,使其出水水质达到排放规范,其中色度≤100度,CODcr≤150mg/L根据两年来的连续运行,出水稳定。

2改造前的处置工艺及存在问题

1.改造前的处置工艺流程(如图1所示)

2.存在问题

该纺织厂设计处置能力1,000m3/d刚投产时水量300m3/d后逐渐增加。自投产以来,处置效果就一般化,后来出水水质随水量增加渐渐恶化,色度和CODcr都严重超标,出水色度在300度左右,CODcr700mg/L左右。其主要原因如下。

1设计时对原水水质估计缺乏,当初设计原水CODcr=700-1,300mg/L而现在原水CODcr=1,000-2,000m/L

2生物滤池有2个,大小一样,圆形,直径13m总高2.5m中间布水,池内装填石头块,石头块长宽10cm左右,池底有通风孔层,自然充氧,污水靠水力作用自然旋转喷洒布水,由于充氧不足,加上厌氧水解池出水浓度过高,导致生物滤池内部呈厌氧状态,厌氧污泥阻塞石头(滤料〕空隙,造成水流短路。这样,好氧生物滤池的处置效果大大降低,上海纯水设备二级生物滤池对有机物的降解率只有30-40%。

3缺乏有技术的管理人员,操作工人素质差。

3后期改造的工艺流程

工艺流程如图2所示。

4主要构筑物及设计参数

1调节池

设计原水调节池有效停留时间为8h整个调节池容积V=20m10m2.5m内分6格,原水进调节池前有一小渠道,渠道中投硫酸亚铁,使pH=7-9左右,废水在调节池内有一初沉时间,对池底污泥,纺织厂每年趁春节放假之际清掏外运。

2厌氧水解池

呈长方形,V=10m7.5m5m有效停留时间10h分为2组,每组上有一个脉冲布水器。这样,上海纯水设备对水解池内的配水是间歇式的脉冲对厌氧池起搅拌、冲刷作用,厌氧池内的污水分污泥层、附着层、清水区。搅拌是为了防止死水、短流,冲刷能防止附着层阻塞,厌氧池内设有斜板附着层,厌氧水解池是穿孔集水槽配水。

3接触氧化池

原生物滤池的位置上建造,外形尺寸20m15m4.5m采用3个廊道,内悬挂半软性填料,悬挂高度3m填料接触时间20h底部装有微孔曝气头,气水比为15:1空气由2台罗茨风机供给,每台8h交替使用,经测试池内溶解氧浓度为3.8mg/L

4沉淀池

为竖流式,方形,V=6m5m5m从池顶中心进水,出水用锯齿形集水槽,竖流式沉淀池主要是沉淀接触氧化池脱落的生物膜,出水进入混凝气浮池。沉淀污泥全部回流厌氧水解池,补充营养,原进入储泥池的排泥管保留。

5混凝气浮池

进一步去除在沉淀池中不能下沉去除的细小颗粒,投加净水剂,净水剂是一种淡黄色液体,用废铝、废铁和浓H2SO4制成,其主要成分是铁和铝的三价盐,其pH2.3-3深圳的印染厂中被广泛采用。废水投药后经格板反应区,进入气浮区,浮渣排入储泥池经板框压滤机压滤成泥饼外运,出水经计量直接排海。

5工艺特点

改造后的处置工艺除了去除率高以外,还有以下特点。

1抗冲击负荷能力强。

生化处置中,水解池对色度的去除率稳定在40-70%之间,对CODcr去除率虽只有10-20%,却能提高废水的可生化性,确定接触氧化池参数前,上海纯水设备取生物滤池中的滤料和厌氧池的出水,实验室进行耗氧实验,只要停留时间过长(24hCOD去除率就可以达到90%以上,说明厌氧水解池出来的污水可生化性强,为后续生化处置发明了极有利的条件。

2便于管理,卫生条件好。

生物滤池不适合对此类高浓度印染废水的好氧处理。生物滤池虽有节省能耗,易于操作等优点,但处置效率低,对有机物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蝇。当负荷高时,生物滤池大都呈厌氧状态,形成厌氧污泥,阻塞孔隙,影响通风,滤料一旦阻塞,清理困难。

3产泥量少。

接触氧化池挂膜后,填料上的微生物组成的食物链能维持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厌氧水解池,混凝气浮池最终产泥量只有1m3/d左右,而改造前最终产泥量是7-8m3/d减少泥量约87%大大地减少了污泥处置系统的负荷(污泥出路曾是厂方头疼的问题)

4曝气量可随水量调节。

接触氧化池分3个廊道,以后运行时发现:使1个廊道停止曝气使之成为厌氧段时,其出水CODcr只是略有上升,140mg/L左右,色度在50倍左右,还是属达标运行,经测定其内部溶解氧在0.2mg/L以下。这样,实际好氧停留时间降低为14h一方面节省了能耗,另一方面为今后扩大生产,处置污水量增加创造了一个极有利条件。

5对这种高浓度呈强碱性的印染废水,生化前要投酸进行中和。

硫酸亚铁对这类印染废水有独特作用,预处置采用投硫酸亚铁的方法,还能去除局部色度和COD

6运行情况

治理工程完工后,两年来连续运行的监测数据标明,其出水稳定,COD=40-150mg/L色度=40-100倍,pH6-8属达标运行,说明该项治理工程是胜利的

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