新闻动态   News
搜索   Search
你的位置:首页 > 新闻动态 > 技术支持

杭州纯水设备解读:浙江反硝化深床滤池一级A提标后的运行效果

2020/6/2 15:38:14      点击:

上海水处理设备www.szxqhb.com】海宁丁桥污水处置厂原有一、二期工程主体工艺为SBR三期工程主体工艺为A2O运行中出水TNTPSS达不到钱塘江流域要求的一级A排放规范。提标工程在现状流程后增加反硝化深床滤池深度处置工艺以强化脱氮除磷及去除SS实际运行时因进水溶解氧几近饱和,脱氮消耗的外加碳源远大于理论值,所以不再外加碳源,出水水质也能达到一级A排放规范。出水TPTNSSNH3NBOD5COD最大浓度分别为031127070030560437mg/L平均去除率分别为4011%620%3503%6932%3333%1408%标明反硝化深床滤池去除总氮效果一般,但对TPSSNH3N去除效果很好。

关键词:反硝化深床滤池;一级A提标;运行效果

钱塘江水系为浙江省八大水系之首,为维护钱塘江的区域水环境,浙江省地面水环境维护功能区划分》要求其达到类水体的水质规范。浙江省环境维护十二五规划》提出加快推进污水处置设施提标改造,新建、建乡村污水处置厂配套建设脱氮除磷设施,太湖流域、钱塘江流域城镇污水处置设施执行一级A规范,其他地区城镇污水处置设施执行一级B规范指导意见。此背景之下,对属于钱塘江流域的海宁丁桥污水处置厂进行升级改造,出水水质由一级B提升至一级A排放规范。

1工程概况

海宁丁桥污水处置厂现状设计规模为15m3/d分为一、二期工程和三期工程两个系统,设计出水水质为一级B规范。一、二期设计规模为10m3/d主体采用SBR工艺;三期工程设计规模为5m3/d主体采用A2O工艺。

升级改造前,海宁丁桥污水处置厂主要面临以下问题:①一、二期工程主体采用SBR工艺,由于滗水器出水易虹吸,出水水量极不稳定,峰值流量逾越平均流量的15倍以上,严重影响了后续处置单元的运行,尤其是影响现有终沉池的泥水分离效果,出水SS超标较严重。一、二期SBR工艺出水水质不稳定,脱氮效果较差。三期工程TNSS不能稳定达到一级A排放规范杭州纯水设备

该工程面临时间紧、不能停水、水力高程受限等问题,对现有生化系统,尤其是一、二期SBR,进行强化除磷脱氮的改造困难重重。反硝化深床滤池同时具有反硝化脱氮、过滤去除SSTP作用,一级A提标项目中应用较多,现有流程后新建反硝化深床滤池,既不影响现状污水处置厂的运行,又能比较快速地实现提标目标。

因此海宁丁桥污水处置厂对一、二、三期工程采用深床反硝化滤池深度处置工艺进行一级A提标改造。

2反硝化深床滤池工艺设计及运行参数

2.1工艺设计

设计规模为15m3/d总变化系数为13设计水温为12℃。滤池设计进、出水水质见表1

深床反硝化滤池在现状一级B出水后增加,这部分工艺流程见图1

反硝化深床滤池主要设计参数如下:

①反硝化滤池

9格,单格平面尺寸为356m3211m平均滤速为683m/h;反硝化容积负荷为0673kgNO3N/m3d;空床滤料有效容积为2230m3滤池出水设置气动调节蝶阀。采用石英砂滤料,粒径为24mm滤床深度为244m承托层为天然鹅卵石,粒径为338mm承托层深度为045m下向流,进水和反冲洗反向。布水布气系统采用滤砖和不锈钢穿孔管。

②反冲洗系统

设置清水池1座,有效容积为876m3配置反冲洗潜水泵2(11)流量为1675m3/h扬程为113kPa功率为90kW设置鼓风机房1座,平面尺寸为12m96m配置反冲洗罗茨鼓风机3台,风量为1045m3/min风压为827kPa功率为200kW

③反冲洗废水

反冲洗废水池有效容积为876m3满足2格同时反冲洗贮存水量要求。配置反冲洗排水泵2(11)流量为348m3/h扬程为80kPa功率为15kW

④加药系统

本工程利用现状工程混凝沉淀池的PA C投加系统进行絮凝剂投加。改造现状加药间,提升泵后管道投加液体乙酸钠。采用25%浓度的商品乙酸钠溶液,该溶液COD当量为220000mg/L设计最大投加量为50mg/L最大日为3408m3/d稀释至15%后投加。设置4台数字计量泵(22)流量为01500L/h扬程为400kPa功率为075kW

2.2运行参数

深床反硝化滤池采用变水位运行,滤床最大设计水头损失为25kPa滤料以上运行水位为1224m冲洗周期约3648h驱氮周期根据水质情况确定为46h 杭州纯水设备

反冲洗方式:滤池采用自动反冲洗,反冲洗顺序根据滤池单池水头损失或时间来控制,也可进行手动控制。气反冲洗强度为110m/h;气水反冲洗强度:110m/h147m/h;水反冲洗强度为147m/h;每格反洗水量为334m3/d同一格滤池二者不同时进行。

3反硝化深床滤池运行效果分析

2017年2—5月,对反硝化深床滤池进行运行调试。调试期间投加碳源液体乙酸钠,调试期结束后不再加药,运行至今。

3.1投加乙酸钠进行反硝化脱氮运行效果

运行调试期间,乙酸钠投加量为34306t/d不等,不同投加量下的TN去除效果见表2

从表2可知,本工程出水的硝态氮比较平稳,并没有因乙酸钠投加量增加而有明显的减小。生物脱氮工艺中,COD/NO3N一个重要的设计参数,表征了去除硝酸盐所需要的可利用的有机物量。以乙酸钠为碳源时,单位NO3N去除量的COD投加量为366本工程深床反硝化滤池进水为二级生化出水,调试运行期间ΔCOD/ΔNO3N平均值约1568碳源利用率较低的原因与进水溶解氧含量过高有关。一方面,本工程进水COD最高达到800mg/L以上,为去除CODSBR生物池曝气量大,且出水溶解氧比较高;另一方面,本工程采用变水头过滤,滤池进水存在最大12m跌水,客观上起到跌水曝气的效果,使得滤池进水中的溶解氧处于饱和状态,这些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才干形成反硝化所需要的缺氧状态,从而限制了滤池反硝化脱氮的能力。

3.2没有外加碳源的运行效果

本工程实际运行时不再外加碳源,20181—7月的运行数据见表3

由表3可知,出水TPTNSSNH3NBOD5COD最大质量浓度分别为031127070030560437mg/L平均去除率分别为4011%620%3503%6932%3333%1408%标明滤池去除总氮效果一般,但对TPSSNH3N去除效果很好,出水水质接近地表水准类指标。

4结论与建议

①本工程反硝化深床滤池实现了脱氮除磷和降低SS工程目标,出水水质能够稳定达到一级A规范,并且接近地表水类水质指标。

②反硝化深床滤池可根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的切换。

③本工程中,反硝化深床滤池除了除磷脱氮和去除SS以外,对COD也有约10%降解能力,且出水水质稳定。

④今后的运行中,如要进一步降低出水TN建议通过调节滤池入口气动调节蝶阀的开度,用阀门阻力逐渐减小的方法,克服滤层中增加的水头损失,实现恒水位过滤,控制跌水高度,降低进水溶解氧的含量,节约外加碳源的投加量。

⑤如要进一步降低出水SSTP建议前端混凝沉淀池增大PA C投药量,同时适当缩短反硝化深床滤池反冲洗间隔时间。

“本文由上海皙全水处理设备网提供任何人和单位不得转载盗用”。